今年“五一”停产期间,制丝车间完成了旧切丝机的置换工作。
经过半个月的突破,5月5日,德国HAUNI KT3切丝机快速、高效、安全、规范、优质、系统地完成了设备总装。5月6日,车间全体职工复产。
我走进车间那一刻,看见制造精良的KT3,心中无比兴奋,也暗暗地绷着一股劲,切丝机作为制丝线的重要工序,这么好的设备,我得好好地弄清楚它从操作到排除故障、工艺保障的全过程。我迫不及待想去跟踪、摸索……
那天,刚好是我的班,能够如愿地参加设备载料调试,我心里无比欢喜。依据工艺标准,先后投产2000公斤、3000公斤烟叶,分别对1号2号切丝机的切丝宽度进行了调试。随着全段设备逐序启动,送料小车振动起来。
砂轮“沙沙”进给磨出灿烂的火花、刀门压实、进刀……黄灿灿的烟丝从KT3流荡而出。还来不及兴奋,突然连续出现跑片、切丝宽度不均、频繁启停等问题。我采用投影法对切丝宽度进行工艺指标符合性的测试,结果很不理想。明天就要正式投产了,看着手里的毛烟,心里沉甸甸的,中午饭也食之无味。
通过反复对曲线进行对比分析,与厂家不断交流,不断摸索,针对刀片进给量、砂轮进给量、刀辊转速、排链速度、刀门高度等进行匹配性调整,确定了最佳的配方参数。
5月8日,两个品牌正式投产,我们用硅胶条对切丝宽度均匀性进行了对比实验,合格率达88.63%。至此,我们都松了一口气。终于,在全体成员的努力下,HAUNI KT3切丝机完成了阶段性调试,KT3如约保证了生产,我也渐渐开心起来。
但,切丝机的调整仍在继续,我针对现场巡检发现的偶发性质量问题,一步步作出改进。例如:通过调整光电管位置,调整喂料机布料均匀性;根据不同牌别烟叶特性,找到合适的压缩比……
作为工艺员,不懂设备原理,无法对生产作出指导,无法对质量问题追根溯源,更无法找到有效的解决方法,推进工艺质量精准控制。
日积月累,方能举重若轻。每一次问题的解决,都是一次学习、一次成长,我都拿笔记本一一记录下来,到现在笔记本也写了好几本。我坚信,厚积而薄发。
统筹:谭晶纯
云报全媒体记者:浦美玲党晓培 贾云巍 整理
云报客户端通讯员孙雪飞摄制
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校对 袁熙
编审 张明